Pozo A-17

Situación del Cliente

Durante la evaluación del pozo A-17 (TD: 3,250 m), los registros confirmaron una excelente zona productiva (3,200–3,250 m) con:
Porosidad: 25%
Saturación de hidrocarburos: 80%
Resistividad: 15 ohm·m

Sin embargo, el Cement Bond Log (CBL) mostró mala adherencia (Índice de adherencia 0.3) en ese mismo intervalo → alto riesgo de migración de gas y pérdida de aislamiento.

Intervención

BJ diseñó y ejecutó un squeeze de cemento remedial para restablecer el aislamiento zonal:

Mezcla a la medida: Cemento Clase G + harina de sílice + aditivos de control de pérdida de fluido y control de gas.
Técnica de colocación: squeeze seccional con packer mecánico.
Verificación: CBL repetido con Índice de adherencia > 0.8.
Seguimiento: Perforación selectiva (3,200–3,250 m) y estimulación ácida para mejorar la permeabilidad.

Resultados Obtenidos

Integridad del cemento restablecida en toda la zona productiva.

Producción inicial: ~1,650 BOPD (barriles de petróleo por día), RGA 340 scf/bbl (pies³ estándar por barril), corte de agua < 5%.

Sin evidencia de canalización ni flujo detrás del revestimiento después de 3 meses.